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脈沖布袋除塵器出現(xiàn)故障的主因及解決措施
脈沖布袋除塵器出現(xiàn)故障的主因及解決措施
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除塵器布袋破損的主要原因:我們經(jīng)過對(duì)布袋取樣進(jìn)行化驗(yàn),結(jié)果顯示除破損部位外其他部位的透氣量、爆 破強(qiáng)度、斷裂強(qiáng)度均在使用范圍內(nèi)。同時(shí)發(fā)現(xiàn)除塵布袋破損部位幾乎全在距布袋口20~40cm處,而且是從內(nèi)部磨損開始破損的。確定其主要原因應(yīng)該和反吹系統(tǒng)有關(guān)。一是反吹系統(tǒng)的噴嘴不正,造成反吹偏斜;另一方面是反吹壓縮空氣壓力偏大。
解決措施:進(jìn)行噴吹系統(tǒng)改造,改造費(fèi)用高、周期長(zhǎng),不能在正常的檢修期間內(nèi)完成。經(jīng)過研究決定在布袋內(nèi)增加護(hù)套,這種辦法簡(jiǎn)單易操作,費(fèi)用比較低。在2008年春節(jié)檢修時(shí)針對(duì)破損較多的倉(cāng)和有破損記錄的布袋安裝了普通白鐵皮制作的護(hù)套。反吹風(fēng)壓縮空氣壓力控制在0.25~0.35MPa之間,能夠把布袋上的灰清掉即可,如壓力過高則影響布袋的使用壽命??赏ㄟ^觀察除塵器進(jìn)出口壓力差變化進(jìn)行調(diào)整,使壓力差在控制要求范圍內(nèi)(設(shè)計(jì)壓差<1700Pa)。③調(diào)整噴吹程序,把噴吹脈寬從150ms調(diào)整為250ms,以減小噴吹的力度,減少布袋的磨損。
提升閥因壓縮空氣不足跳停。主要有兩個(gè)原因:儲(chǔ)氣罐與提升閥之間的油水分離器因壓縮空氣臟造成濾芯堵塞;2.提升閥長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行后,密封件磨損,造成壓縮空氣泄露,致使供氣不足。
解決措施:增加一套油水分離器,一開一備。當(dāng)發(fā)現(xiàn)濾芯臟時(shí),可以更換另外一套,對(duì)臟的這一套進(jìn)行清洗;2.除及時(shí)更換提升閥密封件之外,還應(yīng)采取以下措施:提升閥供氣壓力調(diào)節(jié)在0.25~0.5MPa之間,保證每個(gè)提升閥都能夠在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)動(dòng)作,壓力不宜過高,否則容易使氣缸密封件老化,當(dāng)漏氣點(diǎn)變大時(shí),可以適當(dāng)調(diào)高供氣壓力;保證油水分離器供油,供油速度不能太小,以免失油。另外,在提升氣缸的閥桿處加一定量的潤(rùn)滑脂。
收塵器能負(fù)壓或正壓操作,其本體結(jié)構(gòu)無任何改變,收塵效率達(dá)百分之99.8以上,凈化氣體含塵濃度<100mg/m3,本系列除塵器如用于寒冷地區(qū)或煙氣低于零點(diǎn)時(shí)需增設(shè)保溫加熱裝置,殼體也要作相應(yīng)變。除塵器由鏈傳動(dòng)裝置和切換脈動(dòng)閥組成,采用高壓風(fēng)機(jī)反吹清灰,不受氣源條件限 制,利用阻力自動(dòng)控制反吹清灰節(jié)約能源延長(zhǎng)除塵濾袋使用,嚴(yán)寒地區(qū)室內(nèi)安裝其它地區(qū)都能在室外安裝,可廣泛用于機(jī)械、鑄造、礦山、冶煉、建材、糧食化工等許多部門。